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惠州脫硝原理及工藝
發(fā)布時間:2020-08-24 點擊量:710
有效比表面積、催化劑體積與阻力等均不相同, 因此, 可以通過比較來選擇一種最佳的催化劑形式與布置方式, 以提高項目的性價比, 有效降低項目初建與運行成本。脫硝
SO210.64萬噸,是目前我國最大的工業(yè)氮氧化物排放源?,F(xiàn)行水泥行業(yè)排放標準,近年來,國家加大了對水泥行業(yè)大氣污染物排放的控制力度。現(xiàn)行國家標準《水泥工業(yè)大氣污染排放標準》GB4915-2013規(guī)定,水泥窯煙氣中顆粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放濃度應達到30mg/m3、
為了防止反應器內部導流板、支撐結構等部件掉落的積灰以及煙道內絮狀雜物堵塞催化劑孔道, 反應器內應設置碎灰格柵。催化劑的吊裝是通過布置在反應器外的吊軌和電動葫蘆來實現(xiàn)的, 吊軌的設計要充分考慮催化劑模塊、吊具、電動葫蘆的重量以及吊裝過程中各種擺動引起的慣性力的作用。
脫硝系統(tǒng)調試,脫硝系統(tǒng)調試是保證系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性、可靠性以及能否達到設計性能保證值最重要的工作之一。避免催化劑表面水蒸氣的凝結,可降低因堿金屬在催化劑表面積聚對催化劑活性的影響。堿土金屬的影響,脫硝
催化劑NO+NO2+2NH3→2N2+3H2O
一般情況下,采用合適的催化劑,可在200℃~450℃的溫度范圍內有效地進行上述反應,在NH3/NO=1的條件下,脫硝效率可達80~90%。煙氣中NOx濃度通常較低,但煙氣體積較大,因此SCR裝置中使用的催化劑必須具有較高的性能。因此,
到2020年10月底前,京津冀及周邊、長三角、汾渭平原等大氣污染防治重點區(qū)域具備改造條件的鋼鐵企業(yè)基本完成超低排放改造。其中還指出,脫硝
水泥行業(yè)污染物排放控制標準進一步收緊,低排放標準。在現(xiàn)行國家標準要求下,水泥行業(yè)普遍采用SNCR技術實現(xiàn)氮氧化物的去除。該技術改造簡單,投資成本低,基本能滿足現(xiàn)行標準下的排放要求。但由于行業(yè)內普遍不開展氨氣逸出監(jiān)測,行業(yè)內氨氣逸出過多問題突出。2019年,
“力爭2020年底前完成鋼鐵產能改造4.8億噸。”這也意味著近一半改造任務將在2020年前完成。目前真正完成改造的企業(yè)還不算多,從接觸的企業(yè),